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剥除硅油斑最强大的方法——染色集中控制系统

文章出处:华高自动化责任编辑:HT查看手机网址
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人气:-发表时间:2015-11-23 13:12【

染色电脑染色集中控制等自动化设备的使用对印染质量的提高是显而易见的。但是在实际的生产过程中,硅油斑一直都是印染生产的一个难题。今天,我们就来谈谈剥除硅油斑最强大的方法!

硅斑在服装表面的直观表现为出现小至针尖大至米粒大小的油斑,极端条件下面积可能会更大,有时会因为浮色而导致油斑有一定颜色,该斑点犹如小湿点,手感柔软无颗粒感,烘干前极难发现,极难去除。究其因是硅油破乳漂油导致,常出现在免烫整理和水洗过软工艺后。

免烫试剂配制时,为了减少树脂整理的影响,常选择加入提升亮度、滑度和撕破强力的硅油,多以氨基硅油和巨乳类羟基硅油或复配类硅油柔软剂为主,现在也开始有多元共聚硅油的应用。

应用时除了选择合适的硅油,一定要遵循正确的配料稀释工序,配置完后要在1-2个小时后再使用,使用前检查药水表面漂浮物和有无分层情况,泡服装过程中也要检查药水状态有无变化,推荐使用泡药机或喷药机。

漂油破乳现象除硅油自身结构、阳离子性、乳化水平原因外,主要是树脂阴离子性、催化剂强电解质、水质硬度以及服装面料诸如PH值以及其他干扰药水残留的原因,因高温定型原因,免烫工艺完成后发现硅斑问题目前尚无好的办法根除,主要靠前期检查和工艺的严格执行。

水洗过软时,因前道工艺环境,一般酵洗工艺比普洗工艺出的问题少,普洗因退浆时常使用碱剂,碱剂去除不充分后直接加软则易出问题,其他工艺中如果加软前有套色、漂底、炒花、炒漂等工艺,则因或使用强电解质元明粉、粗盐促染或纯碱、烧碱、磷酸盐固色,或使用强氧化剂如高锰配磷酸、双氧水、漂水,或因浮石、纤维碎屑等原因,皆有导致硅斑发生的可能。

就此而言,我们坚持的原则是:加软前服装要充分的清水过干净,必要时加软前最后一道过清水加适量醋酸或渗透剂(工厂枧油也可)调整。

在操作上:水机加入硅油后不可开蒸汽升温;加软温度不得超过60℃(对常规硅油来说);不可加入阴离子类添加剂如阴离子渗透剂、螯合分散剂等;尽量避免后续加入强电解质类原料如食盐、纯碱、烧碱等等;硅油加入时要在转机情况下;加软完排液时不得停机。

这里有一个判断氨基硅油乳化是否充分的直观办法:将硅油稀释5至10倍,静置30分钟后观察稀释液表面,如果有漂油或拉丝现象,则此硅油使用时要小心谨慎。

对于硅斑的去除,目前行之有效的低成本做法是:将硅斑服装部分以汽油喷涂,之后将服装闷放于密封塑料袋或密闭大口桶中,袋底或桶底要有充分汽油,闷放20-60分钟后,服装取出下机充分洗涤剂水洗,硅斑去除效果理想,但存在汽油味道残留问题,可用乳化类型洗涤剂充分洗涤去除,也可以香精味道遮盖。

此外,如果是含有涤纶纤维的面料且未经整烫,可使用异丙醇充分浸泡,20-24小时后清洗的方法,此法对涤纶损伤微乎其微。纯棉面料且未经整烫,也可使用异丙醇浸泡法。因时间问题,未做其他溶剂去除试验效果评价,待大家实践。

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