【超低浴比】浅色筒子纱超低浴比染色工艺——染色集中控制系统
目前大部分染厂筒子(经轴)染色采用全浴染色法,即染液覆盖筒子(经轴),采用正反双向循环染色。虽然染色电脑,染色集中控制等自动化设备的使用能够大幅提高印染质量,但该染色方法由于纱线全部浸没在染液中,浴比大,造成水、电、汽和染化料的极大浪费。今天,我们来介绍一个【超低浴比】浅色筒子纱超低浴比染色工艺!
超低浴比法染色法,即染浅色纱线时,染液位于筒子(经轴)下面,纱线处于无浸染状态,全部暴露在空气中,保持染液水位为全浴染色高度的15%左右,纱线采用由内向外的正循环方式染色。该染色方法浴比小(1:1.58),单位时间内染液循环次数多,因此染色均匀度较好。以下以浅蓝色和粉红色为例,对超低浴比染色工艺作一介绍。
1.1 设备、试剂和材料
设备 HS-101松筒机,德国THIES染色机。
纱线 JC精梳棉11.7 tex
试剂 螯合剂,稳定剂BS,渗透剂JFC,净洗剂,酵素除氧酶KDT,柔软剂SRD-301,平滑剂(天津金腾达轻纺有限公司):烧碱(淄博永嘉化工有限公司),双氧水(德州化工厂),去碱剂NA-AC(德桑精细化工有限公司),MTBD艳蓝、MTBD红、MTBD藏青(宁波明州化工染料有限公司),元明粉(山西南风化工集团),纯碱(山东海化有限公司),棉用匀染剂L-450(上海信守化工有限公司)。
1.2 染整加工工艺
(1)前处理工艺处方
螯合剂 (mL/L) 1
稳定剂BS (mL/L) 2.0
渗透剂JFC (mL/L) 1
净洗剂 (mL/L) 0.5
烧碱 (g/L) 1.5
双氧水 (g/L) 5
去碱剂NA-AC (g/L) 0.5
酵素除氧酶KDT (g/L) 0.1
(2)前处理工艺流程
室温加入螯合剂、稳定剂、渗透剂、净洗剂、烧碱和双氧水→高温处理(110℃×20min)→保温(80℃×min)→中和(加入去碱剂,40℃×8min,溢流2min,pH值7)→加入除氧剂(40℃×10min)→水洗
(3)染色处方 (g/kg)
浅蓝色:
MTBD艳蓝 0.6
MTBD红 0.036
MTBD藏青 0.15
螯合剂 1.5
元明粉 10
纯碱 5
匀染剂L-450 1.5
粉红色:
MTBD黄 0.1
MTBD红 0.55
螯合剂 1.5
元明粉 10
纯碱 5
匀染剂L-450 1.5
(4)染色工艺流程
加入染料→促染(加入元明粉,60℃×30min)→固色(加纯碱和匀染剂,60℃×50min)→排液,水洗(60℃×8min,溢流2min)
(5) 后处理工艺处方 (mL/L)
净洗剂 0.5
平滑剂 1.0
柔软剂SRD-301 3.0
(6) 后处理工艺流程
皂煮(加入净洗剂,98℃×15min)→水洗(60℃×8min,溢流2 min)→柔软(加入平滑剂,40℃×15min:加入柔软剂,40℃×20min)→排液
筒子纱经超低浴比染色法染色后,分别对同一个筒子的内、中、外层和同纱架上的上、中、下层筒子纱线进行色差检测,结果见表1和表2。
表1 筒子纱内、中、外层色差对比
内层 | 中层 | 外层 | ||||
色差评定 | 浅蓝色 | 粉红色 | 浅蓝色 | 粉红色 | 浅蓝色 | 粉红色 |
灰卡评级/级 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
AE值 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 |
注:以内层纱为标准纱样
表2 纱架上、中、下层色差对比
纱架上层 | 纱架中层 | 纱架下层 | ||||
色差评定 | 浅蓝色 | 粉红色 | 浅蓝色 | 粉红色 | 浅蓝色 | 粉红色 |
灰卡评级/级 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
△E值 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
注:以上层纱为标准纱杆。
由表1和表2可知,采用超低浴比染色法对筒子纱染浅蓝色或粉红色,筒子纱内、中、外层和纱架上、中、下层△E值均在0.5以下,灰卡评级均在4.5级以上,染色较均匀,符合要求。
采用超低浴比染色可节约水、汽达85%,节省染料5%,节省助剂(前、后处理)1/3,减少排污量85%。
染纱产量按每月100t计算,若其中25%,即25t纱线采用超低浴比染色,其成本计算如下:
①常规工艺吨纱用水为l09t,水费按2元计算,每月节约用水费用为:
100×85%×2×25=4632.5元
②常规工艺吨纱用汽为l2.4t,价格按163元/t计算,每月节约用汽成本为:
12.4×85%×163×25=42 950.5元
③常规工艺染浅色纱染料用量按7kg/t,染料价格按80元/kg计算,每月节约染料成本为:
7× 5%×80×25=700元
④常规工艺吨纱染色助剂费用1200元,每月可节约助剂费用为:
1 200×1/3×25=10 000元
每月共计节约各项费用为:
4 632.5+42950.5+700+10 000=58 283元。
采用超低浴比染色法染浅色筒子纱,染色均匀,生产实践可行,节水节能、节约染化料,减少排污,是染纱行业值得关注的染色方法。
以13年积累的经验和印染企业实际生产方式,华高自动化研发出新型染色电脑HG-9928/9918系列结合最新的HG-JK10染色集中控制系统。以顺德金纺集团为例,之前1吨布的耗水量为200吨,使用后1吨布耗水量为120吨,节约了80吨水,节约40%的用水量。因为用水量的减少,节省了20%的蒸汽损耗、18%的助剂损耗和30%污水处理费用。
同时,因为实现了信息化管理升级,在人力资源管理上更是节省了50%的人力成本。现今年均节省近100万的成本损耗。目前广泛运用于实益长丰染厂,恩平添盛染厂,联新染整有限公司等印染企业!
(染色电脑)
(染色集中控制)
用科技改变未来,用服务赢得满意,我们相信,在我们的共同努力之下,印染行业将会逐渐成为一个绿色的可持续发展的行业。我们期待着新老客户进一步加强合作,共创美好未来。
相关资讯
- 关停,限产,加收水、电费,限制运输!严抓环保背后真相如何?——华高染色机集中控制系统
- 印染成本控制体系建立——染色机中央监控管理系统
- 杭州大自然科纺染整破产,背后的这个隐患你有吗——印染自动化改造专家
- 无锡、嘉兴、苏州、通州又关停一大片染厂,环保风暴无可躲避——印染节能减排升级改造
- 未来2-3年内,部分高污染、高耗能、粗放式管理的纺织企业,或再现关闭潮——染色集中控制系统改造
- 浅谈活性染料染色操作10大误区——染色机控制电脑
- 柯桥印染痛下“狠心”,5000多万老设备当废铁卖掉,这是一个不变则亡的时代——印染节能减排升级改造
- 染厂用灯箱对色,为什么观察者必须要45度对——染色机控制电脑
- 印染厂请注意,第四批中央环保督查即将开始——印染省水节能方案
- 行业前瞻,未来染整设备技术发展趋势——染色机集中控制系统
最新产品
同类文章排行
- 关停,限产,加收水、电费,限制运输!严抓环保背后真相如何?——华高染色机集中控制系统
- 印染成本控制体系建立——染色机中央监控管理系统
- 杭州大自然科纺染整破产,背后的这个隐患你有吗——印染自动化改造专家
- 无锡、嘉兴、苏州、通州又关停一大片染厂,环保风暴无可躲避——印染节能减排升级改造
- 未来2-3年内,部分高污染、高耗能、粗放式管理的纺织企业,或再现关闭潮——染色集中控制系统改造
- 浅谈活性染料染色操作10大误区——染色机控制电脑
- 柯桥印染痛下“狠心”,5000多万老设备当废铁卖掉,这是一个不变则亡的时代——印染节能减排升级改造
- 染厂用灯箱对色,为什么观察者必须要45度对——染色机控制电脑
- 印染厂请注意,第四批中央环保督查即将开始——印染省水节能方案
- 行业前瞻,未来染整设备技术发展趋势——染色机集中控制系统