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对于活性染料染棉后常见色变的原因分析【生产实践】——染色集中控制

文章出处:华高自动化责任编辑:HT查看手机网址
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人气:-发表时间:2016-08-05 09:38【

?染料差异和织物类比的不同,对印染控制提出了更高的要求。除了使用更先进的染色电脑染色集中控制等自动化设备之外,在生产过程中的把控也是关键之一!今天,华高自动化为您介绍对于活性染料染棉后常见色变的原因分析!

对于活性染料染棉后常见色变的原因分析【生产实践】——染色集中控制

活性料染的棉织物的变色,不同于尼龙织物变黄。

讨论问题

活性染料染棉一般的工艺流程是:

前处理---染色---皂洗---水洗---烘干,

有个问题就是,经过烘干的布比自然晾干的布颜色要

浅,有时候还有点色光变化,也就是说,高温后处理会

造成颜色变化。

另外,曾有人用活性染色染出来时对色办是非常像的, 

比如色光是偏蓝红的,但放个10多天后再拿出来看发现

色光完全跟刚打出来时不同,偏黄绿了。

问题出在哪里?

布样存储的环境?

成品布面的PH值?

不过到现在为止,没有看到一个很权威的说法说明究竟这个变色到底是怎么产生的。有说染厂的染料,有说染厂的水中金属超标的,有说颜色不耐高温的。


对于此类变色问题,每支染料对温度及湿度色相的变化是不相同,有的比较敏感有的迟钝;


比如,染料在高温时会有色光方面的变化的,这时看到的颜色是假象的,需要等到室温以及回潮OK后,才会反映出真实的颜色。


有些对色师傅,有对色时吹蒸汽、吹空调的做法,其实就是解决这样的问题的。从染料化学的角度说,就是染料的向红移的问题。

应对色变的方法


为应对高温变色, 染整厂成品定型后要注意吸空气水分(回潮)及布的冷却。

好的作业流程必定要注意成品定型机后面是接着泠却装置,而且不可急着未冷却及回潮就包装,有些厂操作员工比较粗心或不大守规矩,不会去检查冷风状况,机尾的冷风控制其实可以形成一个制度,培养操作员养成一个好的检查习惯。

做棉及其混纺布的工厂更要注意有的工厂在包装部门还装有〝喷湿〞装置及静置一些时间,这样,布吸水分可以增加重量(约5%)不但可以稳定颜色及克重,而且降低布损重率。但注意的问题是防止喷湿过量,特别是对于出口的布料,因为运输和储存的问题,会导致发霉等问题,切不可掉以轻心。

在对温度和湿度问题上,小样对色模仿大样后处理定型条件其实是很重要的,可以提前发现很多潜在的问题,很多不规范的厂不会去模拟此条件,导致很多后续的问题的发生。

放置后颜色发生变化的现象,可以试试染料对温度、湿度的敏感性,进行染料的光敏性和热敏性作相关测试。储存环境如何,容易对敏感类的染料造成影响,比如一般蓝色系列的染料都容易对气体烟雾氧化氮气体色变敏感,尤其在湿度及高温环境下,更容易发生变色。

对于此类染料首先确保布面的PH值,如果不是中性,染料对酸碱的敏感度就比较大。最好是选择一支好的染料以及一支好的酸。活性染料看选的是哪一种,是国产的,还是进口的,进口的染料稳定性比较好。当然,染色后后处理对色光稳定性具有重要作用,色变是皂洗不彻底,布面浮色过多与助剂清洗不彻底有关。尤其在后定型时,一般藏青比较敏感。所以一定要加强皂洗。

另外,还有一种现象就是活性料固色剂用在翠蓝色系变色严重。翠蓝本身的性能会遇酸变黄,固色时一般都是在酸性条件下进行的,如果浮色太多,固色时酸性太强,变黄是很正常的。浮色太多,因为固色剂量与染料结合的原理,固色剂的加入染料反而会掉出来。

固色剂在湖蓝,翠兰上会变黄,本身湖蓝和翠兰色在洗水后都会变黄,加了固色剂后,产生叠加效应,会变得更黄,一般的解决方法是两种:  


1.做好皂洗过程,提高自身的色牢度,尽量避免后整再来加固色剂。

2.做好预色,将出缸的颜色做蓝点,这就要靠对色师傅的功夫了。

3.注意一下出缸的PH值不要太低。


值得注意的是,固色剂还对玫红色有色变,不是变黄,反而是变沉蓝,应对的方法也一样,一是做好皂洗,二是预色。


对于现在市面上有一种叫翠兰艳兰染料专用固色剂使用效果会好点,不妨一试。


顺便提及一下,另外一种面料,涤纶面料上的变色,比较容易发生在折叠处。

比如,车间放置后的布,两边的折叠处发生黄变

通常以下两种比较常见:

1. 风印,一般来说,这个位置的色变是无法回复到原来颜色的。

2. 光致色变。染色组分中含光致色变的染料(黄色),面料经光照后变色。但是将面料放在暗处一段时间,又能恢复到原来的颜色。



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